【短兵相接】中京电子:埋孔密集区爆板原因分析

发表于 讨论求助 2022-03-04 08:47:31


1
问题提出


HDI分层问题一直是困扰PCB制作的一个难题,HDI板由于次外层常设计有埋孔,更加剧了分层爆板的风险。本公司实际生产的一款埋孔板,在埋孔密集区发生爆板的问题。


客户抱怨公司的一款PCB爆板,缺点率在0.02%,影响客户对公司产品品质的信任。分层的位置发生在次外层,埋孔密集区与RCC Resin的结合处,而对应外层为大铜面,如图1。


图1  埋孔板图


现针对这一实际问题展开原因分析、实验测试,最终找到改善方法。希望在这一过程中所做的分析及实验数据能给同行业者作为参考。


2
现况分析(实际生产条件)


产品结构:6+2B,一次压6层板,二次压RCC增层。


关键制程:内层塞孔;材料:UC3000;流程:点塞→整平→UV→Lamination。

爆板发生区域有位置别,体现在大铜面下的埋孔密集区,对应的制程为内层点塞制程。


3
原因分析


(1)在埋孔密集区,经整平之后,孔边的油墨Pad会连成一片,从而在表面形成一个较大的油墨残留区;

(2)塞孔油墨固化后的表面粗糙度较黑化后的铜面及基板面要小很多;

(3)从UC3000的EDC分析结果看,其本身有加填充物,加之其表面较平滑,故结合力很差;

(4)UC3000的吸水率为1.00%,相比RCC的0.12%和CCL的0.35%而显得较高,在流程中经湿制程易吸收水汽。故产品在IR测试时,高温使水汽挥发出来在大铜面下聚集膨胀,产生较大压力,而油墨和树脂的结合力最弱,易发生剥离,从而发生爆板的现象。


4
改善方案试验


基于油墨点塞问题造成密集BGA区的爆板,同时从业界增层流程来看,很多公司根据产品结构采用不点塞的方式制作,故考量安排Prepreg/RCC(70 μm)不点塞进行实验测试。


主要考量测试点为:介电层厚度、板面凹陷状况及埋孔凹陷短路、可靠性测试,结果如表1。RCC+不點塞相比P/P+不點塞情况良好。(切片凹陷值及介电层厚度均为Mean值,Raw-Data不附)。


试验结论:

(1)凹陷状况:P/P的凹陷值要高于RCC,RCC之间无明细差异(压合程式的压力不同情况下);

(2)可靠性方面:从孔内的填充状况来看,P/P的孔内树脂量不足,而RCC的孔内树脂填充状况较好,P/P的压力锅测试机热油测试在埋孔内均有气泡发生,P/P填孔的信赖度测试Fail,RCC填孔的信赖度可符合客户需求;

(3)介电层厚度:70 μm RCC 名义值0.053 mm(2.1 mil),客户规格0.058 mm±0.01 mm(2.3 mil±0.4 mil),若使用75 μm RCC可刚好至客户规格中值。

综合凹陷状况、可靠性、介电层,此款产品优先选用75 μm RCC+不点塞来进行放量测试。


5
 效果确认


按以上方式选用75 μm RCC和不点塞放量测试,其结果如表2。


RCC填孔板品质可满足厂内及客户之需求,厂内进行标准化动作及相关准则修订。


以上只是对此产品实际分析及改善的过程,仅供参考及指正。HDI板爆板问题,根据其产品结构及工艺流程不同,产生的原因也有所不同,其需注意的细节也比较多,如在适当的制程增加烘板、根据结构采用不同树脂含量的半固化片、不同前处理方式对其也有影响、要做塞孔时不同塞孔树脂的Tg合Z-CTE与半固化片的匹配性亦对其有影响。


作者简介

曾宪悉、赵志平:惠州中京电子科技有限公司

来源:《印制电路信息》6月刊

【转载请注明出处】



2015年7月13日 微信日报

欢迎投稿至:ad-pci@cpca.org.cn

微信服务热线:021-64139487,64139497-309 张青勉


发表
26906人 签到看排名